Rep motor okt03
Home Up Grevenstein-aug2011 Handleiding 2VD6 2VD6 defect juli 09 Rep Fram feb 2008 Dokken mrt05 Rep motor okt03 Ankerlier Rep Fram nov '02

 

Home
Up

 

 

Fridtjof-Nansen

MS Fram

 

 

Radio-collectie

Versterkers

Apparatuur

Bandrecorders

Pick-up

Televisie

Video

Luidsprekers

Transistor

Cassetterecorders

Op zoek Naar

Toe te voegen

 

 

Reparatie 2VD6 ms Fram

(klik op de foto's voor grote weergave)

*Bijgewerkt t/m 4 april '04*

Zaterdag 1 november 2003

Zaterdag 8 november 2003

Zaterdag 15 november 2003

Zaterdag 7 februari 2004

zaterdag 27 maart 2004

Zaterdag 3 april 2004 (afstellen)

Afstel gegevens Industrie 2VD6

Uitlaattemperatuurmeting

 

Oktober 2003 lekkage cilinderkop 2

Tijdens de terugreis van het laatste kamp van de verkenners okt. 2003 te Gorinchem begon cilinder 1 tussen kop en cilinder ernstig koelwater te lekken. Gelukkig is het de terug reis en hoeft het schip hierna niet meer te varen zodat we alle tijd hebben de motor een flinke onderhoudsbeurt te geven. Immers volgens het onderhoudsboek moet eens in het 1/2 jaar de kleppen geschuurd worden bij dagelijks varen. Bij deze motor is dat nu zo'n 15 jaar geleden dus ook daar is het weer tijd voor.

25 Oktober werd een start gemaakt met de demontage van de motor onder leiding van oud schipper Fridtjof Nansen Henk v Zanten en mij zelf (Schipper Maurice Hamm).

Fijn dat Henk kon helpen hij heeft vaker een kop van de motor los gehaald. Daarbij teren wij op zijn kennis van 30 jaar werken aan deze motor. Zo wist hij een kist open te trekken waar zowaar 7 nieuwe koelwaterringen in lagen. Ook wist hij dat een van de koppen problemen waren geweest met juiste maatvoering en gebruik was gemaakt van hitte bestenige kit daarom. Welligd betrof het deze lekkende kop.

1 remedie om dit te ontdekken is demontage dus aan de slag.

 

*Zaterdag 26 oktober 2003                TOP

Aan de slag Eerst Koelwater aftappen
Henk, Van boven naar onder afbouwen. Robert neemt de Klepstoterstangen los.
Dennis, Voorzichtig met de temperatuurmeters. Robert
Robert, Maurice; soms zat er wat vast en moest even met een flinke buis de sleutel verlengt worden De tuimelaars
Koppen lichten Dat gaat goed

  

De kop ging heel gemakkelijk los. De stroppen met de 2 hijsogen waren snel gevonden. Henk wist nog dat deze speciaal gemaakt was op lengte om goed de kop op te trekken. De kop van Cilinder 2 heeft geen tappen voor de hijsogen dus dat moeten we straks anders doen.

                 

Zoals Henk van Zanten al van te voren aangaf was ooit 1 kop voorzien van naast de ringen ook hitte bestendige kit. Dat was dus cilinderkop 1! Bij de vorige demontage had men problemen gehad goede maat ringen te vinden en was voor deze oplossing gekozen.

De 2e foto laat goed zien dat de lekkage al wat langer aanwezig was.

               

De kop met zicht op de kleppen en zicht op de zuiger welke onder in de cilinder staat.

 

Zicht op de cilinderwand

 

               

Bij demontage van de inlaatroosters was het bovenstaande resultaat te zien bij de verschillende cilinders. Links inlaat cilinder 2 rechts inlaat cilinder 1.

Cilinder 2 heeft in 1987 een vervangende kop gekregen daar de oude kop een scheurtje had.

De dikke vette aanslag van de inlaat bij cilinder 2 toont aan dat er olie lekt door de klepgeleider. Dit is goed aan te voelen als met de klepsteel beweegt. Bij de kop van cilinder 2 heeft deze voor montage in 1987 nieuwe klepgeleiders gekregen.

Dus de kop van cilinder 1 moet nodig nieuwe klepgeleiders krijgen.

               

Hier een zicht op de uitlaat poorten.

Foto 2 toont iets wat ik vermoed dat ik het flink mis heb! Nadat de kop ophoog getrokken was ontdekte we een donkere vlek in de uitlaatpoort. Deze zit halverwege en loopt niet door tot aan de klepgeleider en niet tot aan de uitgang. Dit zou inhouden dat er een scheurtje in moet zitten!!

Na nog even de foto van de kop aan de onderzijde bekeken te hebben denk ik dat het ook gewoon diesel kan zijn. Diesel heeft net als benzine de eigenschap van optrekken. Kan zijn dat de diesel van af de klep optrekt langs het ijzer en achter de kool langs. Komt als eerste te voorschijn op de plekken waar de koollaag dun is. 

 

*Zaterdag 1 nov '03                TOP

 

 

Kop er geheel af ;  cilinderwand van kool ontdoen

 

 

De kleppen uitgenomen. En er mag straks flink worden geschuurd!

 

Maar eerst moet er nieuwe klepgeleiders worden gedraaid.

Dus de kop moet worden vervoerd. De kop weegt een goede

200kg dus we zijn blij dat we takels hebben en een David

 op het schip zodat we genoeg middelen hebben om de kop

 in mijn Renaultje te krijgen.

*8-november '03                TOP

Deze dag hebben we de kop van cilinder 2 ook gedemonteerd.

Ook bij deze kop was al enige waterlekkage geweest via de ringen.

 

  

 

De cilinder zelf was een stuk witter met dikke steen ipv kool. Duidelijk toch geen goede verbranding en dus moet de tijd straks opnieuw worden gesteld.

Kleppen moesten ook bij deze kop flink worden geschuurd maar dat is een karwij voor volgende week de 15e nov.

Nu maar eerst de cilinders ontdoen van kool en dergelijke en zorgen dat deze weer netjes schoon zijn.

 

We kwamen op de zuiger ook het nummer 3404 weer tegen. Betekend dus dat we werkelijk te maken hebben met de nr 3404 motor. Kon namelijk zijn dat dat koperen plaatje eens was verwisseld. Immers de gemeente Rotterdam had diverse schepen met 2VD6 motoren in dienst. 

En voor de overdracht in 1969 zijn diverse goede onderdelen van andere schepen afgehaald om ons een goed schip te geven. O.a de koppeling en de waterkoeler.

 

 

*15-november '03                TOP

 

Het kleppen schuren is op zich niet zo'n moeilijk karwij.

Probleem is hoe doe je dit praktisch gezien. 

Met een hele sterke magneet bleek dé oplossing te zijn.

Door ook de U-vorm was het makkelijk de klep te draaien en op te pakken.

 

 

 

 

Eerst met grof klep-slijppasta werd de klepzitting geheel dof geschuurd. Niet vergeten de klep regelmatig te draaien daar ook tijdens bedrijf dit gebeurd. Draait men de klep niet regelmatig dan wordt de klep onregelmatig rond en mocht de klep dan iets verdraaien men geen goede afdichting meer heeft.

Steeds na een schuurperiode de zittingen schoonmaken en bestuderen of de vlakken regelmatig mat zijn.

Vervolgens met een maatje fijner schuurpasta de zitting poetsen.

We zijn hier wel een stevig uurtje mee bezig geweest en diverse personen wisselden elkaar af.

De luchtklep was prima in orde en hier is niets mee gedaan buiten dan even wat schoonmaken.

 

De kleppen zelf zijn ook ontdaan van kool en dergelijke zodat straks weer een mooie luchtstroming plaatsvindt.

 

Met veel zorg en aandacht is er besteed aan het reinigen van de koelwater afdichtingsplaatsen. Immers hier hadden wij nu net de problemen.

 

Volgende week kan de kop van cilinder 2 weer worden geplaatst.

 

De nieuwe pakkingset.

 

*Zaterdag 7 februari 2004                TOP

 

De cilinderkop eindelijk klaar.

 

De firma Kooyman had goed zijn best gedaan om 2 nieuwe klepgeleiders voor ons te draaien en te plaatsen in de kop.

 

      

 

Hele klus weer om de zware kop aanboord te krijgen.

 

        

Hier is goed te zien de 2 nieuwe klepgeleiders.

Dan de kop in dat kleine gat naar de machinekamer.

 

 

 

     

 

Zo die zitten er weer op.

 

Ook het verder opbouwen is nog een hele klus. Direct maar nieuwe waterpakkingen maken en de brandstofretourleidingen beter construeren.

 

Iedere zaterdag een klein stapje verder. Immers de troep verkenners moet ook gewoon doordraaien en dat vergt ook tijd.

Is nog geen mei dus we hebben voldoende tijd.

 

*Afstel gegevens Industrie

AFSTELGEGEVENS 2VD6 (14MB !!)

*Zaterdag 27 maart 2004                TOP

Vorst periode is voorbij dus weer water in de motor.

Vervolgens de olie ververst.

  Oliefilter gereinigd

  carter uitgewassen

  Zo zag ik de zuiger van onder

ook altijd weer even een klein laagje olie onderin  

Voor het eerst na de demontage de kar opgestart.

1e klap was een daalder waard en na de nodige niest en proestbuien liep
hij toch weer netjes.

  Heerlijk weer dat gestamp

*AFSTELLEN 3 april 2004                TOP

Vergroten zie je het nok-as streepje


Vandaag maar eens de afstelling gecontroleerd; inspuiting en kleptiming.
Immers we hebben veel te hoge temperaturen.
Ik heb nog niet gevaren dit jaar maar afgelopen jaar was 510 oC geen uitzondering. Dit is dan wel vol vermogen met sleep en tegen stroom.

In in het lijstje onder VD6 staat daar-

n=340
Plunje dia. = 14
Vliegwiel dia. = 1200
VOOR inspuiting in mm langs het vliegwiel = 125 mm of 12o

-------------

Dat ziet er makkelijk uit. 125 mm langs vliegwiel dus goed met een meetlint te meten.

Op het Vliegwiel zijn diverse merken te vinden.
Start punt (de PIJL)
Lange steep hier net voor = BDP Cil 2
kort streepje daar voor 140 mm vanaf BDP

1/4 slag verder van vliegwiel
Kort streepje
140 mm verder een lange met een 1 er bij gestandst en dat is BDP Cil 1

BDP's gecheckt en kloppen.

2x dus 140 mm streepje gemeten langs het vliegwiel.
Is geen 125 dus kennelijk geen voorinspuiting.

Op de nokas brandstof nok staat op het hoogste punt van de nok ook een streepje. stand komt niet overeen met de 140 mm stand.

Kleptiming dan?
Nee dus
Lijstje kleptiming mm langs vliegwiel van de VD6;
Inlaat opent voor BDP = 199, sluit Na ODP 388
Uitlaat opent voor ODP 565, sluit na BDP 230 mm

Niets lijkt dus op die 140 mm,


Dan de afstel tekst voor brandstof
"...precies op het moment dat de olie in de buis in beweging komt, moet worden gestopt. De pijl moet nu staan op het betreffende merk in het vliegwiel"

Kan alleen dus dat korte streepje op de 140 mm zijn.

Bij uitvoeren van deze proef blijkt dus dat OP het BDP punt het borrelen begint En Niet op die 140mm streep.

Dan maar Kleptiming controleren, de inlaat klep.
Die komt in op zo.n 360cm voor BDP ipv 199
Zo'n 160 mm naast dus.

mijn conclusie ketting verzet?
Maar dat is niet zomaar gedaan!

Tjonge wat een klus is dat.
Ten eerste bleek er mooi een spec. bout te zitten om de ketting te breken.

Klik voor groot;
!!! Ja de bout zat er natuurlijk maar...moer & splitpen!!!!..waren heel ver te zoeken Ben met kop en schouders in de motor gedoken om die moer te vinden in het blok maar was echt niet te vinden.

(Edit; 1 aug 2009 gevonden en de sluitring - lag toch onderin Foto1  Foto 2 )

 

Zo ziet de drijfstang van de 2vd6 er van dicht bij uit (klik op de foto)

Ketting spanner en onder het tandwiel op de krukas.

Mazzel dat we dat eens ging bekijken, gevolgen bij uitvallen bout zijn enorm natuurlijk....
Ik heb een hele grote bak moeren...geen passende natuurlijk! fijndraad.
2 ringen en een goede spiltpen blijft ook zitten.

Door de krapte van de nokas tandwiel in de bak, kan de ketting niet even verzet worden.Ketting breken, een deel van tandwiel af, ketting laten afrollen, ketting aan stuk touw vast houden, nokas iets verzetten en weer zien op te pakken.

Dennis kijk een beetje moeilijk.

DAT ging dus fout, ketting viel, nokas schoot in zijn "nulstand" daarna tikte de ketting 2 tanden over de krukastandwiel...

Hier zie je goed hoe het een en ander in elkaar steekt. 

Ook de centrifugaal gewichten zijn goed te zien.

Tja dat krijg je als je snel weer wilt opbouwen. 

2 man op precies het zelfde plekje bezig :))

Zo zit weer in elkaar. Alleen nog de regelstang er aan zetten.

Maar goed 1e start stond hij nog iets te vroeg, een tandje weer verzet(je krijgt er handigheid in) en loop ie weer naar behoren.

Op de nok-as staat bij mij ook de startstand geverfd en die komt weer overeen met de startpijl dus staat het zaakje weer op zijn oude positie of toch 1 tandje verzet. 10cm over het vliegwiel is immers maar minimaal op de nok-as.

Volgende keer nog eens goed de timing meten.
inmiddels weer laag water dus volgende keer een proefvaart.

Leermoment;
Controleer ook eens per jaar je ketting. 

 

Viel mij op dat alle bouten van de lagers

van de krukas niet geborgd zijn met een splitpen!

De drijfstanglagers weer wel.

 

Tevens viel mij op tijdens draaien van de motor de smering van de loopwielen op de nok-as niet gelijkmatig is. Zeker bij cilinder 1 wordt bij het wiel van de inlaat klepstang in een straal olie gegeven. De luchtklep en uitlaatklep worden minimaal gesmeerd zeker gezien tov cilinder 2.

De zuiger van de beide brandstofpompen lijken mij ook zeer marginaal.

Deze worden wel ieder uur met de hand bij gesmeerd.

Dit verdiend zeer zeker nog de aandacht.

 

Ook dit dus laten terug keren in de jaarlijkse inspectie.

 

*Uitlaattemperatuur meting                TOP

Tijdens de zomer hebben we tijdelijk een ander type uitlaattemperatuurmeter geplaatst op cilinder 1 ter vergelijking.

Een meter met een kortere meetpen. 

Tijdens de diverse bezoeken aanboord van andere schepen met een 2VD6 viel mij op de positie van de uitlaatbocht, alle gedraaid t.o.v. die van de ms Fram.

Nu werd er wel een keurige uitlaattemperatuur gemeten. 

Conclusie

er zijn verkeerde type uitlaattemperatuurmeters geplaatst met een te lange meetpen.

Goed, wij weten dat nu en we hebben bepaald dat als onze meters 500oC aangeven de motor eigenlijk op 390oC uitlaattemperatuur staat.